万向故事:记一次淬火工艺改善

发布时间:2014-01-15 来源:江苏海力轴承加热器 浏览次数:1360

2013年;等速驱动轴为某主机厂新开发了几只新产物;与惯例筒形壳和三柱壳花键比较;新产物杆部长度超越4倍有余;惯例产物一般中频淬火选用一次性加热淬火;班产为500只/班.因为工厂没有专用淬火机床;在实际操作中;产物和技术部需求的AEG淬火机床不匹配;因而;班产功率较低;仅为120支/班.一同;仅花键轴杆加热淬火便需用电约3度/支;淬火后轴杆变形较大达5-8mm;这给校直带来了很大的艰难;每班校直班产值也仅为100支.工厂热处理淬火自身就是瓶颈工序;新产物已批量出产;给车间带来的出产压力之大可想而知.
  为了在现有出产条件下尽可能加速出产进展;我便和韩雪南一同;活跃开动脑筋;打破惯例出产的加工工艺;自行设计、外协制造感应器等工艺配备;将该产物的轴杆部和球道部分隔加工淬火.这样一来;因为一次能一同对2支轴杆进行加工淬火;机床与产物便能有用匹配;然后提高了出产功率;班产提高到450支/班;是本来的3。75倍.经核算;每加工淬火2支轴杆仅需用电2。5度;单支轴杆淬火用电比本来节约了1。75度;按改善后的班产产值,每班便可节约用电787。5度.此外;改善后因为加热淬火时间短;功率高;轴杆淬火后变形也就比本来小得多;同轴度仅为2-5 mm;校直的班产值也从本来的100支/班提高到300支/班;这又比本来提高了3倍出产功率;既降低了出产成本;又提高了出产功率;缓和了热处理的出产压力;加速了产出.
  勿以善小而不为.成果仅仅对过去的一种必定.在往后的工作中;我将持续凭仗个人的工作经验与业务水平;为工厂、为万向的开展做出更多的奉献.


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