恩施长源轴承:自行研发新设备 晋升产品质量
发布时间:2014-07-10 来源:江苏海力轴承加热器 浏览次数:3438轴承套圈磨加工进程中;有屡次运用磁力定位加工;给加工进程带来了便利、牢靠的定位方法;但是通过充磁后的零件会带有较大的残磁;使金属屑、砂轮磨损颗粒等杂物吸附在零件外表难以洗净;影响轴承清洁度;严重影响下道工序的加工精度、加工质量和合格率.因而;经充磁后的零件在转下工序前需进行退磁清除.
国内职业遍及运用主动连线加工;每台设备出料口设有小型退磁机;因为设备空间约束;而退磁后未能到达足够的清除作用转下工序;而使零件清洁度差;影响下工序加工质量;如:内圈沟磨后→内圆磨→超精,外圈沟磨→超精.使加工合格率下降.
运用水退磁机前后质量合格率比照;以超精工序为例;水退磁机前;合格率只能到达80%;运用水退磁机后合格率到达97%;另3%不合格因其他缘由形成.不仅是超精工序;杰出的清洁度和残磁;对制品旋转灵活性(手感)、振荡值均有明显的改进;极大地晋升了轴承精度等级;为公司带来了较好的经济效益.
为了处理此难题;恩施长源轴承制作有限公司自行设计制作了一种水退磁机;运用在生产线上;作用明显.其原理是:沟通退磁机(线圈密封)→水泵(防锈清除水)喷淋→皮带传送(电机→涡轮变速组织).经此退磁机退磁后的零件;其残磁<0。2mT,清洁度好;为下工序质量供给了确保.
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